1) 除氧效率高 行实际测量结果表明,在补给水率高达100 、入水溶氧高达7 000×10 -9~ 9 000×10-9时.出水溶氧不**过7×10-9,除氧台格率在99.5%以上。对高压机组、供热机组及对含氧量要求较严的特种工业锅炉,可取消低压除氧器.将二级除氧变为一级除氧,从而大量节约设备投资、基建投资及运行维护费用。 2 )负荷适应性好 在全部运行过程中,即使遇到负荷变动较大或补水温度突然降低的情况,除氧器都不会发生振动等异常情况,且除氧效果稳定。 3 )提升温度高 只要有较高参数的足够蒸汽,对于小型机组,入口水温低到12.5~l7℃ ,在此除氧器内能提升到中压锅炉给水要求的温度,可以取消前置加热器或机组的低压加热器;对于中、大型机组,入口水温低到80℃ ,或者更低 仍可达到高压除氧器出水要求的温度及除氧要求。这样,就可以取消机组的后级低压加热器或全部低压加热器,且二级除氧变为一级除氧。此外,将加热器的表面式换热改为除氧器内的混台式传质、传热.可以大大提高换热效率,降低能耗.节约运行费用。 4) 适用于低温汽源 对高压旋膜式除氧器,当除氧水温从158℃低到102℃时,其溶氧仍能达到要求,除氧器内的相对压力也降低,因而可以使用低温汽源。 5)可以滑压启动 即先负压加热、除氧,当水温上升至102 ℃以上时.改为正压运行。这样的滑压启动.除氧台格的时间比正常的定压启动所需时间大大缩短(一般可缩短一半多),节约大量蒸汽。 6 )适于滑压机组运行 旋膜式除氧器的系统结构,可使除氧器在低温下除氧合格,从而可使除氧器内的压力随机滑压运行。 7 )排汽量小 仅为除氧水的l/1 000,并且可以不装排汽冷却器。排汽量不仅关系到除氧深度,而且对于运行的经济性也有影响。排汽量过大,不但损失水量,而且损失能源,在较寒冷的地区还会在冬季积冰如山,甚至造成房顶塌落,酿成事故。 8) 运行可靠,维护工作量小 旋膜式除氧器的除氧装置都是一次制造安装,不存在机械机构,因此在运行时不会发生机械故障。